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    重力鑄造如何改善鑄坯內部質量的措施

    發布時間:2021-11-22 3:00:00來源:http://www.wtikay.com/news724038.html

    重力鑄造如何改善鑄坯內部質量的措施,為減輕鑄坯內部裂紋,結晶器冷卻和二冷段不可強冷,著手對結晶器水量和二冷比水量的優化。
    (1)為減輕鑄坯內部裂紋,結晶器冷卻和二冷段不可強冷,著手對結晶器水量和二冷比水量的優化。
    (2)經過調整不同的拉矯壓力,取相應的低倍試樣,摸索最佳的拉矯壓力,歸納考慮液壓狀況,紅坯壓力從510MPa逐漸優化為310MPa,并且替換液壓閥臺,使紅坯壓力保持穩定。
    (3)篩選遺留的水套,水套壁厚由6mm改為8mm,材質由碳鋼改為不銹鋼,此種水套不易變形,內壁光滑,結晶器水縫的水的流場均勻。
    (4)進步冷卻水水質。
    (5)精密操作,經過用后浸入式水口渣線的情況判定結晶器液面的穩定性,結晶器液面控制穩定性大大進步,結晶器液面波動由原±10mm左右進步到±5mm,同時保證浸入式水口的對中,保護渣的充填相對比較標準。
    (6)改動連鑄設備冷卻水紊亂的現狀,改動水路方向,優化水冷噴嘴和水量,基本達到少量水流到紅坯上。
    (7)嚴格控制中心包內鋼水過熱度。本來中心包鋼水20~30℃的過熱度相對較大,鑄坯柱狀晶相對發達,鑄坯產生內部裂紋和中心疏松的幾率增大,經過中心包溫度的研究,現嚴格控制中心包鋼水過熱度為15~25℃。
    (8)進步鋼水的純凈度,進步鋼中的Mn/S。以前,轉爐出鋼過程中全程吹氬氣拌和,之后小氬氣軟吹3min,優化為出鋼過程中全程吹氬氣拌和,小氬氣4min,
    促進脫氧產品的充沛碰撞、長大和上浮;同時進步20MnSi和20MnSiV制品中的錳含量,下降制品中的硫含量,由此進步鋼中的Mn/S,在優化前Mn/S許多爐次低于15,優化后悉數在18以上,以上措施下降了鋼中硫在晶界的熱脆傾向。


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